สารบัญ:

858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: 858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: 858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: วิธีการบัดกรี SOT223 SEATH SMD ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยลมร้อน 2024, กรกฎาคม
Anonim
858D SMD สถานีรีโฟลว์อากาศร้อน Hack
858D SMD สถานีรีโฟลว์อากาศร้อน Hack

ฉันมีแล็บอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ ที่ฉันซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสีย และทำโปรเจกต์งานอดิเรกเล็กๆ เนื่องจากมีสิ่งของ SMD เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงถึงเวลาที่จะต้องได้รับสถานีปรับค่า SMD ที่เหมาะสม ฉันมองไปรอบๆ และพบว่า 858D เป็นสถานีที่ดีมากสำหรับราคาของมัน ฉันยังพบโครงการโอเพ่นซอร์สที่เปิดตัวโดย madworm (spitzenpfeil) ในปี 2013 แทนที่ตัวควบคุมอุณหภูมิ 858D ดั้งเดิมด้วย ATmega micro เนื่องจากไม่มีคู่มือฉบับสมบูรณ์ ฉันจึงตัดสินใจเขียนคู่มือนี้ มี 4 รุ่นที่แตกต่างกันพร้อมไมโคร 858D ที่แตกต่างกันซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์ต่างๆ มากมาย รุ่นปัจจุบัน (เมษายน 2017) มีตัวควบคุม MK1841D3 และเป็นแบบที่ฉันใช้อยู่ หากคุณมี IC อื่น โปรดตรวจสอบเธรดดั้งเดิมบน EEVblog.comMaterials:1x - 858D Rework Station (แน่นอน) ฉันได้รับของฉันจาก Amazon ในราคาประมาณ 40 € ~ USD42 3x - MK1841D3 ถึง ATMega PCB (โดย manianac, ดังนั้นเครดิตทั้งหมดของเขา!), OSH Park, มาในชุด 3 แต่คุณต้องการ one1x - ATMega328P VQFN Package1x - LM358 หรือเทียบเท่า DFN8 Package2x - ตัวต้านทาน 10KΩ 0805 Package2x - ตัวต้านทาน 1KΩ 0805 Package3x - ตัวต้านทาน 390Ω 0805 Package1x - ตัวต้านทาน 100kΩ 0805 Package1x - ตัวต้านทาน 1MΩ 0805 Package1x - ตัวต้านทาน 1Ω 1206 Package5x - ตัวเก็บประจุ 100nF 0603 Package4x - ตัวเก็บประจุ 1µF 1206 แพ็คเกจ2x - ตัวกันเล็ม 10KΩ 3364 Package1x - LED สีที่เลือก 0608 แพ็คเกจ 1x 2x6 Header (การเขียนโปรแกรม ISP)1x อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต IC 20 พิน

1x BC547B หรือทรานซิสเตอร์เทียบเท่า

1x 10KΩ 0.25W ตัวต้านทานแบบมีสาย

บาง WireOptional: 1x Buzzer2x ฮีทซิงค์เพิ่มเติม1x HQ IC socket 20Pin1x C14 PlugSmall neodymium magnetsArduino "Hacked" StickerTools:858D Rework Station (ไม่ล้อเล่น)Regular Soldering Iron / Stationไขควง,แหนบ,แหนบมัลติมิเตอร์X-Actor KnifeLaboratory power supply with current limitation Atmel500 Atmel Compatible หรือเทียบเท่า) อุปกรณ์เสริม: แผ่นรอง ESD และสายรัดข้อมือออสซิลโลสโคปESD BrushSolder Suckerเครื่องพิมพ์3Dหม้อแปลงแยกปืนกาวร้อนเทอร์โมมิเตอร์Milling mashie หรือ Jigsaw

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบ PCB

ประกอบ PCB
ประกอบ PCB
ประกอบ PCB
ประกอบ PCB
ประกอบ PCB
ประกอบ PCB

หากคุณกำลังทำงานกับอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต คุณจะต้องนำคุณและวงจรของคุณให้มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย ก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าร่วมสถานี คุณต้องประกอบ PCB เริ่มต้นด้วยการใช้การวางประสาน (หรือตัวประสานปกติ) กับแผ่นรองด้านบนของ PCB และวางส่วนประกอบ SMD ทั้งหมด แผนสต็อกสำหรับด้าน 1:

R4= 1MΩ 0805 แพ็คเกจ

R7= 1kΩ 0805 แพ็คเกจ

R8= 1kΩ 0805 แพ็คเกจ

R9= 10kΩ 0805 แพ็คเกจ

C1= 100nF 0603 แพ็คเกจ

C6= 100nF 0603 แพ็คเกจ

C7= 100nF 0603 แพ็คเกจ

C8= 100nF 0603 แพ็คเกจ

C9= 1µF 1206 แพ็คเกจ

VR1=10KΩ 3364 แพ็คเกจ

VR2=10KΩ 3364 แพ็คเกจ

D1= LED 0608 แพ็คเกจ

U2= แพ็คเกจ Atmega VQFN

ตรวจสอบขั้วของส่วนประกอบอัลอีกครั้งและปรับ PCB ใหม่ โปรดทราบว่าในรูปภาพของฉัน LED อยู่ผิดทิศทาง! ทำซ้ำในด้านที่สอง แผนสต็อก:

R1= 10KΩ 0805 แพ็คเกจ

R2= 390Ω 0805 แพ็คเกจ

R3= 390Ω 0805 แพ็คเกจ

R5= 100KΩ 0805 แพ็คเกจ

R6= 390Ω 0805 แพ็คเกจ

C2= 1µF 1206 แพ็คเกจ

C3= 100nF 0603 แพ็คเกจ

C4= 1µF 1206 แพ็คเกจ

C5= 1µF 1206 แพ็คเกจ

U1= แพ็คเกจ LM358 DFN8

หลังจากทำความสะอาด Flux ที่ตกค้าง ให้บัดกรีที่ส่วนหัวของ ISP และอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต IC และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตรงกลางกับแผ่นป้าย "GND"

ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบและการเขียนโปรแกรม

การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม
การทดสอบและการเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบ PCB สำหรับทางลัด วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการจ่ายไฟให้กับวงจรผ่านแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ โดยตั้งค่าขีดจำกัดกระแสไฟไว้ที่สองสาม mA ถ้ามันผ่านไปโดยไม่ขาดตอน ก็ถึงเวลาตั้งโปรแกรมไมโคร ฉันสร้างเวอร์ชันเดียวโดยใช้ 1.47 โดย raihei ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้า GitHub ของฉัน มันขึ้นอยู่กับบิลด์ "ทางการ" ล่าสุดของ madworm ซึ่งมีอยู่ใน GitHub ด้วย ภายในไฟล์. ZIP ที่ดาวน์โหลดมา จะมีไฟล์.ino และไฟล์.h ที่สามารถเปิดและคอมไพล์ได้โดยใช้ ArduinoIDE หรือ AtmelStudio (และปลั๊กอิน VisualMicro) ยังมีไฟล์. Hex ที่คอมไพล์ล่วงหน้าซึ่งสามารถอัปโหลดไปยังไมโครได้โดยตรง เนื่องจากทำได้เพียงคอมไพล์และไม่อัปโหลดโดยตรงจาก ArduinoIDE ฉันกำลังใช้ AtmelStudio แทน หากคุณต้องการใช้ ArduinoIDE ฉันจะแสดงวิธีใช้ในภายหลัง แต่คุณต้องปรับเปลี่ยนค่าบางอย่างโดยไม่ขึ้นกับสิ่งที่คุณใช้ สองรายการแรกอยู่ในไฟล์.h สองบรรทัด

#define FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 120UL

#define FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL

จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นและแทนที่บรรทัด

// #define FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 450UL

// #define FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL

ต้องแสดงความคิดเห็นใน (หรือต้องเปลี่ยนค่า) ประการที่สองคือสองบรรทัด CPARAM ที่น่ายกย่องที่ต้องคัดลอกและแทนที่สองบรรทัด CPARAM ภายในไฟล์. ino สิ่งนี้ไม่ได้เปิดใช้งานโหมดการรับรู้กระแสมาตรฐานเนื่องจากใช้พิน A2 Instaed ของ A5 ซึ่งผิดในบอร์ดนี้! การเปลี่ยนแปลงล่าสุดคือ TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT ในไฟล์.h ซึ่งตั้งค่าตัวคูณอุณหภูมิ ค่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสถานี สำหรับรุ่น 230V ควรอยู่ที่ประมาณ 21 สำหรับรุ่น 115V ประมาณ 23-24 ต้องปรับค่านี้หากอุณหภูมิที่แสดงไม่ตรงกับอุณหภูมิที่วัดได้ นอกจากนี้ยังสามารถมีโอกาสได้โดยตรงในภายหลังบนสถานีตามค่าความเร็วพัดลม หลังจากเปลี่ยนค่าเหล่านั้นแล้วก็ถึงเวลารวบรวมรหัส

AtmelStudio: บน AtmelStudio คุณสามารถเลือก AtMega328 เป็นไมโคร กดปุ่มคอมไพล์และอัปโหลด เท่านี้ก็ควรทำเคล็ดลับ ในกรณีของฉันมันไม่ได้อัปโหลดดังนั้นฉันจึงต้องแฟลชไฟล์ฐานสิบหกด้วยตนเอง

ArduinoIDE: ในการรวบรวม ArduinoIDE นั้นแตกต่างกันเล็กน้อยตามปกติ แทนที่จะกดปุ่มอัปโหลด คุณต้องไปที่แท็บ Sketch แล้วคลิกส่งออกไบนารีที่คอมไพล์แล้ว หลังจากเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์โปรเจ็กต์แล้ว คุณจะพบไฟล์ฐานสิบหกสองไฟล์ อันหนึ่งมี bootloader และอีกอันหนึ่งไม่มี bootloader อันที่ไม่มี bootloader คืออันที่เราต้องการ คุณสามารถแฟลชโดยใช้ AtmelStudio, AVRdude หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เข้ากันได้

ทั้งสองอย่าง: หลังจากแฟลชไฟล์แล้ว คุณต้องตั้งค่าฟิวส์ คุณต้องมีโอกาสให้พวกมันเป็น 0xDF HIGH, 0xE2 LOW และ 0xFD EXTENDET เมื่อฟิวส์ไหม้ คุณสามารถถอดปลั๊กโปรแกรมเมอร์และ PCB ได้

ขั้นตอนที่ 3: การถอดประกอบ

ถอดประกอบ
ถอดประกอบ
ถอดประกอบ
ถอดประกอบ
ถอดประกอบ
ถอดประกอบ

สู่การแฮ็กที่แท้จริง เริ่มต้นด้วยการถอดสกรูสี่ตัวที่ด้านหน้า และฝาครอบด้านหน้าจะหลุดออกมา ภายในสถานีน่าจะคล้ายกับของฉันมาก หลังจากถอดสายไฟอัล คลายเกลียวสกรูสองตัวบน PCB และปุ่ม AIR ที่ด้านหน้า คุณจะสิ้นสุด PCB เปล่า ตรงกลางของ PCB มี MK1841D3 Controller IC หลักในแพ็คเกจ DIP20 เป็นสิ่งที่กำลังจะแทนที่ใน mod นี้ เนื่องจากมันถูกเสียบปลั๊ก คุณจึงสามารถแทนที่มันด้วยบอร์ดใหม่ได้ แต่ซ็อกเก็ตดั้งเดิมนั้นไม่พอดีกับอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต DIP20 มากนัก ดังนั้นฉันจึงเปลี่ยนมัน บน PCB มี DIP8 IC อีกสองตัวที่อยู่ถัดจาก MK1841D3 คือ EEPROM อนุกรม 2MB ต้องลบออกด้วยเพื่อให้ mod นี้ทำงานได้ อีกอันหนึ่งเป็นเพียง OPAmp บางอย่าง มันต้องอยู่ ด้วยความอยากรู้ ฉันจึงใส่ EEPROM ลงใน Universal Programmer และอ่านมันออกมา ผลลัพธ์คือไฟล์ไบนารีที่เกือบจะว่างเปล่าเพียงเล็กน้อย "01 70" ในที่อยู่ 11 และ 12 อาจเป็นอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่าสุด (น่าเสียดายที่ฉันจำไม่ได้ว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่าสุดคืออะไร แต่สวย แน่ใจนะว่าไม่ใช่ 170°C อาจจะเป็น 368°C?) โปรดใช้ความระมัดระวังอย่ายกแผ่นอิเล็กโทรดออก เพราะทองแดงจะเกาะบน PCB ได้ไม่ดีนัก

ขั้นตอนที่ 4: การประกอบใหม่

การประกอบใหม่
การประกอบใหม่
การประกอบใหม่
การประกอบใหม่
การประกอบใหม่
การประกอบใหม่

หลังจากเปลี่ยนซ็อกเก็ต IC และถอด EEPROM สำเร็จแล้ว คุณต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยแฮ็กตัวต้านทาน shunt สำหรับกระแสไฟของพัดลม มีแทร็กหนึ่งแทร็กที่มุมซ้ายบนของด้านประสานของ PCB ที่ต้องการแก้ไข มันอยู่ระหว่าง C7 และพินลบจากขั้วต่อพัดลม หลังจากตัดรอย การขูดของหน้ากากประสานและการบัดกรีบนตัวต้านทาน 1Ω คุณต้องบัดกรีลวดเข้ากับพินพัดลมเชิงลบ และอีกด้านหนึ่งไปยังแผ่นบัดกรีที่มีป้ายกำกับ "FAN" บน PCB ของ CPU ขั้นตอนทางเลือกถัดไปคือการเพิ่มออด เพื่อให้พอดีกับ PCB คุณต้องงอสายนำของออดเล็กน้อยแล้วบัดกรีเข้ากับขั้วต่อ PC4 เสียบสายไฟทั้งหมดกลับเข้าที่แล้วไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม

ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม
ปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม

ถึงเวลาเปิดเครื่องคอนโทรลเลอร์ใหม่เป็นครั้งแรกและปรับเทียบเซ็นเซอร์พัดลม อันตราย คุณต้องทำงานกับ PCB ที่จ่ายไฟหลัก! วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำเช่นนั้นก็คือการจ่ายไฟให้สถานีผ่านหม้อแปลงแยก หากคุณยังไม่มี คุณสามารถถอดปลั๊กส่วนที่ร้อนของหม้อแปลงควบคุมออกจาก PCB หลัก และต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยตรง เพื่อกันไฟหลักออกจาก PCB ทำการบัดกรีลวดทดสอบกับพินบวกของ LED ต่อไป และต่อเข้ากับออสซิลโลสโคป เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม UP ค้างไว้ แล้วสถานีจะเริ่มในโหมด FAN TEST จะเปิดพัดลมและแสดงค่า ADC ดิบบนจอแสดงผล หมุนปุ่มพัดลมไปที่ค่าต่ำสุดและปรับทริมเมอร์ Vref จนกว่าคุณจะมีพัลส์ปัจจุบันที่ดีบนหน้าจอออสซิลโลสโคป หมุนโพเทนชิออมิเตอร์ FAN เป็นค่าสูงสุดและตรวจสอบว่ามีความยาวคลื่นหรือไม่ แต่รูปคลื่นไม่เปลี่ยนแปลง หากรูปคลื่นเปลี่ยนไป ให้ปรับทริมเมอร์ Vref จนกว่าคุณจะมีพัลส์เดียวกันที่ค่าต่ำสุดและสูงสุด หากหมุนสถานีได้สำเร็จและย้ายสายวัดทดสอบจากพิน LED ที่เป็นบวกไปยังขาซ้ายของโพเทนชิออมิเตอร์เกน เริ่มโหมดทดสอบพัดลมอีกครั้งและวัดแรงดันไฟฟ้าที่สายวัดทดสอบ ปรับ Gain Trimmer จนกว่าคุณจะได้ประมาณ 2, 2V ที่ตำแหน่ง MAX ตอนนี้ดูที่จอแสดงผล ค่าควรอยู่ที่ประมาณ 900 ตอนนี้ ติดตั้งหัวฉีดทั้งหมดของคุณทีละชิ้นบนชิ้นส่วนแฮนด์ และสังเกตค่าสูงสุดบนจอแสดงผล เปลี่ยน FAN เป็นค่าต่ำสุด และคุณควรได้ค่าประมาณ 200 ลองใช้หัวฉีดทั้งหมดของคุณอีกครั้ง และสังเกตค่าที่น้อยที่สุด ปิดสถานีแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง คราวนี้ให้กดปุ่มทั้งสองค้างไว้ สถานีจะเริ่มเข้าสู่โหมดการตั้งค่า การกดขึ้นและลงคุณสามารถเพิ่ม/ลดค่าได้โดยการกดทั้งสองเพื่อสลับไปยังจุดเมนูถัดไป ไปที่จุด "FSL" (ความเร็ว FAN ต่ำ) และตั้งค่าเป็นค่า ADC ที่วัดได้ต่ำสุด (ฉันตั้งไว้ที่ 150) จุดต่อไปคือ "FSH" (FAN speed high) ตั้งค่าให้เป็นค่า ADC ที่วัดได้สูงสุด (ฉันตั้งค่าเป็น 950)

ไปที่พื้นหลัง: บนสถานีไม่มีการตอบสนองความเร็วพัดลม ดังนั้นหาก FAN ถูกปิดกั้นหรือสายเคเบิลขาด คอนโทรลเลอร์จะไม่รู้จักข้อผิดพลาดของพัดลม และเครื่องทำความร้อนอาจไหม้ได้ เนื่องจากพัดลมไม่มีเอาต์พุต Tacho วิธีที่ดีที่สุดในการวัดความเร็วพัดลมคือการเพิ่มตัวต้านทาน shunt และวัดความถี่ของพัลส์ปัจจุบัน การใช้ OPAmp และตัวกรองความถี่สูงและความถี่ต่ำ จะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ หากค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับต่ำสุด/สูงสุดที่ตั้งไว้ สถานีจะไม่เปิดฮีตเตอร์และทำให้เกิดข้อผิดพลาด

เนื่องจากในการทดสอบตัวควบคุม 5V และทรานซิสเตอร์ของพัดลมค่อนข้างร้อน ฉันจึงตัดสินใจติดตั้งฮีทซิงค์ขนาดเล็กให้กับทั้งคู่ ปิดสถานีและประกอบแผงด้านหน้ากลับเข้าที่

ขั้นตอนที่ 6: อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม

อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม
อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม
อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม
อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม
อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม
อัปเดต: MOD ความเร็วสูงสุดของพัดลม

ฉันใช้สถานีนี้มาเกือบปีแล้ว และค่อนข้างพอใจกับสถานีนี้เสมอ ฉันมีปัญหาเพียงอย่างเดียว: สถานีต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำให้เย็นลงเป็นพิเศษ หากคุณกำลังบัดกรีส่วนประกอบขนาดเล็กมากโดยใช้หัวฉีดขนาดเล็กและกระแสลมต่ำ ดังนั้นฉันจึงลองเล่นดูบ้างและพบวิธีที่จะทำให้ความเร็วพัดลมสลับกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ ตัวดัดแปลงใช้ทรานซิสเตอร์เพื่อย่อโพเทนชิออมิเตอร์ความเร็วพัดลม วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการแฮ็กนี้คือประสานตัวต้านทาน 10K กับพินฐาน เพิ่มลวด และครอบคลุมลีดทั้งหมดโดยใช้ท่อหด ถัดไป ย่อหมุดให้สั้นลงเล็กน้อยแล้วประสานผ่านรูไปยังส่วนประกอบที่มีอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ทรานซิสเตอร์เคลื่อนที่ ให้ทากาวโดยใช้กาวร้อน สุดท้ายคือการเชื่อมต่อฐานทรานซิสเตอร์กับพิน MOSI ของ ATmega ฉันปรับแต่งซอฟต์แวร์เพื่อสลับพินนี้เมื่อใส่ชิ้นส่วนแฮนด์ลงในแท่นวางจนกว่าเครื่องมือจะเย็นลง นอกจากนี้ การทดสอบพัดลมยังใช้โหมดนี้เพื่อรับข้อมูลอ้างอิงที่เสถียร ซอฟต์แวร์นี้ใช้ V1.47 ของ RaiHei และมีอยู่ใน My GitHub Page

ขั้นตอนที่ 7: ตัวเลือกเสริม: Chanche Plug and Improve Grounding

ทางเลือก: Chanche Plug and Improve Grounding
ทางเลือก: Chanche Plug and Improve Grounding
ทางเลือก: Chanche Plug and Improve Grounding
ทางเลือก: Chanche Plug and Improve Grounding
ทางเลือก: Chanche Plug and Improve Grounding
ทางเลือก: Chanche Plug and Improve Grounding

ไปที่แผงด้านหลัง ในกรณีของฉัน สถานีมีสายไฟสั้นเพียงเดินออกจากแผงด้านหลัง เพราะฉันไม่ชอบที่ฉันตัดสินใจเปลี่ยนปลั๊ก C14 หากต้องการเปลี่ยนด้วย ให้เริ่มด้วยการคลายเกลียวแผงด้านหลังออก ลวดสีน้ำเงินเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้ลวดอีกเส้นหนึ่งเป็นท่อหดสั้น บนหมุดสายดินจะมีตัวดึงสายเคเบิลที่บัดกรีและไม่ได้จีบอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นหากคุณไม่เปลี่ยนลวด อย่างน้อยก็สร้างใหม่โดยใช้ตัวเชื่อมแบบจีบ หลังจากถอดสายไฟและคลายเกลียวตัวยึดฟิวส์แล้ว จะทำรูสำหรับปลั๊กตัวใหม่ ฉันใช้เครื่องกัดเพื่อเจาะรู แต่ถ้าคุณยังไม่มี คุณสามารถตัดมันออกโดยใช้จิ๊กซอว์ ติดตั้งใหม่และต่อสายที่ยึดฟิวส์และปลั๊ก สายกราวด์ที่มาจากชิ้นส่วนแฮนด์มีตัวดึงสายเคเบิลแบบบัดกรีด้วย ดังนั้นจึงต้องทำใหม่ ฉันใช้ตัวเชื่อมสายเคเบิลแบบแบนและอะแดปเตอร์ขั้วต่อแบบเกลียวเพื่อให้ถอดแผงด้านหน้าได้ง่ายขึ้นหากจำเป็น เนื่องจากมีสีอยู่รอบ ๆ รูสำหรับติดตั้งกราวด์ / หม้อแปลง พวกเขาจึงเชื่อมต่อกับเคสได้ค่อนข้างแย่ วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือลอกสีรอบๆ รูออกโดยใช้กระดาษทราย หลังจากติดตั้งแผงด้านหลังอีกครั้ง ให้วัดความต้านทานระหว่างเคสกับพิน GND ของปลั๊ก C14 ควรอยู่ใกล้ 0Ω

ขั้นตอนที่ 8: ตัวเลือกเสริม: ปรับปรุง Handpiece

ทางเลือก: ปรับปรุง Handpiece
ทางเลือก: ปรับปรุง Handpiece
ทางเลือก: ปรับปรุง Handpiece
ทางเลือก: ปรับปรุง Handpiece
ทางเลือก: ปรับปรุง Handpiece
ทางเลือก: ปรับปรุง Handpiece

ถึงมือชิ้น. หลังจากมีส่วนร่วม ฉันเห็นสองสิ่งที่ฉันไม่ชอบ ประการแรก: การเชื่อมต่อระหว่างเปลือกโลหะขององค์ประกอบฮีตเตอร์กับสายดินนั้นแย่มาก ลวดถูกพันรอบจุดแท่งโลหะที่เชื่อมกับเปลือกโลหะ ฉันพยายามประสานมันเข้าด้วยกัน แต่น่าเสียดายที่แท่งนั้นทำมาจากโลหะที่ไม่สามารถบัดกรีได้ ดังนั้นฉันจึงจีบมันเข้าด้วยกันแทน อย่างที่สอง: ที่เต้ารับสายไฟไม่มีการคลายความเครียด ดังนั้นฉันจึงพันสายเคเบิลแล้วขันให้แน่น วิธีแก้ปัญหานี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าการไม่คลายเครียด ประกอบชิ้นส่วนมืออีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 9: ตัวเลือกเสริม: ปรับปรุง Cradle

ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle
ทางเลือก: ปรับปรุง Cradle

ภายในแท่นวางมีแม่เหล็กนีโอไดเมียมขนาดเล็กสองอัน ใช้สำหรับตรวจจับว่าชิ้นส่วนของมือนั้นอยู่ภายในแท่นวาง ที่สถานีของฉัน ฉันมีปัญหาบางอย่าง เพราะมันไม่รู้จักเครื่องมือในแท่นวางในทุกตำแหน่งเครื่องมือ ฉันเพิ่มแม่เหล็กเพิ่มเติมลงในแท่นวางโดยใช้กาวร้อน และปัญหาก็หมดไป ฉันยังพิมพ์ 3D ที่ยึดหัวฉีดโดย Sp0nge ที่มีอยู่ใน Thingiverse แล้วขันสกรูเข้ากับแท่นรอง สกรูนั้นสั้นไปหน่อย แต่ถ้าคุณไม่ได้ขันแน่นเกินไป สกรูจะช่วยได้

ขั้นตอนที่ 10: จบ

จบ
จบ
จบ
จบ

เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้าย ติดสติกเกอร์ Arduino "Hacked" ที่สถานีแล้วใช้งาน

คุณสมบัติของคอนโทรลเลอร์ใหม่คือ:

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้น

สถานีจะไม่เริ่มทำความร้อนหากชิ้นส่วนแฮนด์ไม่อยู่ในแท่นวางระหว่างเปิดเครื่อง

ซอฟต์แวร์สอบเทียบอุณหภูมิที่มี (โดยกดปุ่มทั้งสองปุ่มค้างไว้)

โหมดลมเย็น (โดยกดปุ่มสั้นทั้งสองปุ่ม)

Buzzer

โหมดคูลดาวน์อย่างรวดเร็ว

OpenSource อย่างสมบูรณ์ (เพื่อให้คุณสามารถโฆษณา/แก้ไข/ลบคุณสมบัติได้อย่างง่ายดายมาก)

การตรวจจับข้อผิดพลาดของพัดลม

โหมดสลีป (ตั้งค่าล่วงหน้าเป็น 10 นาที แก้ไขได้โดยใช้พารามิเตอร์ SLP)

ข้อมูลอ้างอิง:

กระทู้ EEVBlog อย่างเป็นทางการ

บล็อกของ madworm (spitzenpfeil)

GitHub Page ของ madworm (spitzenpfeil)

บล็อกของ Poorman's Electronic

ที่วางหัวฉีดของ Sp0nge

MK1841 เอกสารข้อมูล

แนะนำ: